热镀锌企业废水处理

Category.Technical Literature 399

introductory

热镀锌又称热浸锌,是钢铁制品表面防腐的重要手段,在大型输变电器材、通讯线路、市政照明、家电、汽 车、造 船 等 行 业 中,热镀锌钢铁制品应用广泛。据统计,全世界每年锌产量约有40%用于热镀锌。热镀锌工艺在生产中产生大量酸性废水,具有很强的腐蚀性,直接排放会对管道及地下构筑物造成破坏,进入水体会影响水体的pH值,破坏水体自净能力,严重危害周围环境,为此对酸洗废水进行无害化处理及回收利用显得十分必要和紧迫。热镀锌工艺中的酸性废水主要来自钢铁制品酸洗后的漂洗用水,目的是清洗制品表面的残酸和铁盐。富阳某热镀锌企业通过工艺改造,出水水质大大提高,可为其他热镀锌企业废水处理工艺改造提供借鉴。

1原有废水处理工艺富阳某热镀锌企业年加工热镀锌20000t,生产废水主 要 为 漂 洗 废 水,其中碱洗后漂洗废水量为100m3/a,酸洗后漂洗废水量为1450m3/a,其 中435m3回用于碱洗后漂洗池和酸洗池配制溶液,因此进入废水处理站的废水量为1115m3/a,以工作日为300d/a计,则废水产生量为3.7m3/d。企业现有以“收集—沉淀”为主体工艺的废水处理站,由于处理设施不完善,工艺不合理,处理后的废水难以全面稳定 达 到《污水综合排放标准》(GB8978—1996)的三级 标 准,个别指标也不能满足当地环保要求。废水及出水水质如表1所示。

热镀锌企业废水处理-板框厢式隔膜压滤机

2废水处理工艺改造

2.1工艺改造酸性废水处理主要是通过中和将废水pH值调至6~9,同时沉淀水中的铁及锌离子,中和剂一般采用生石灰制备后混合,废水中的Fe2+经中和产生的Fe(OH)2溶 解 度 较 高,不 易 沉 淀。Fe3+产 生 的Fe(OH)3正 好 相 反,其 在 较 低pH值 下 即 可 沉 淀。Fe(OH)3的沉降性能和沉渣脱水性能指标均优于Fe(OH)2,故在中和池曝气使得Fe2+全 部 转 化 为Fe3+,与OH-生成较易沉淀的Fe(OH)3,如此不仅提高出水效果,污泥也更易脱水。根据上述设计原则和进、出水水质指标,结合以往同类实际成功的工程经验,经多方案比较,推荐“二级氧化与二级沉淀”处理工艺。工艺流程见图1。

热镀锌企业废水处理-板框厢式隔膜压滤机

废水经收 集 后,在中和调节池加碱液调节pH值为6.5~8,进行气力搅拌,使中和调节池内废水得以充分的均质、均量,并使部分Fe2+氧化成Fe3+。混匀废水泵入一沉池反应区,在PAC混凝剂与PAM助凝剂的协同作用下进行初级沉淀。沉淀后废水自流入氧化池曝气氧化,使废水中未被去除的Fe2+基本上转化为Fe3+,消除出水返黄现象。曝气氧化后废水泵入二沉 池 反 应 区,加 碱 液 调 节pH值 为9~10,在PAC混凝剂与PAM助凝剂的协同作用下进行二级沉淀。沉淀后出水再自流入回用水池,加酸回调pH值为6~9,其中约30%的清水回用于漂洗工段,其余清水达标接入厂区生活污水管网,最终纳入市政污水管网。沉淀池污泥的产生量为2.5t/a,含水率约为70%,经脱水后作为危险固废委托有资质的危废处理单位进行妥善处置,滤液仍返回处理系统。

2.2工艺特点在调节池内 先 初 级 调 节pH值,并 在 池 内 设 置气力搅拌系统,不但降低了中和调节池大面积的防腐要求,而且克服了一般机械搅拌面积小、供氧量不足等缺点;根据Fe2+的化学性质,控制最佳pH值氧化条件,提高Fe2+氧化成Fe3+的反应速度,以减少Fe(OH)2污泥生成量,提高污泥脱水性能;为 加 速沉淀,投加PAC和PAM可解决Fe(OH)3不易沉淀的问题,从而缩短沉淀时间,减少土建投资[4];所有沉淀池均选用竖流式结构,不但降低了工程投资,而且克服了斜管沉淀池易堵塞、易老化等缺点;适当考虑操作上的自动化,凡涉及pH值控制处均配置pH自控装置,便于操作,节省投药量。

3主要构筑物及设计参数

3.1组合池1地下砖混结构,由现有池体改造而成,包括中和池、调节池、氧化池、回用水池。中和池有效容积为5.6m3,内设pH值控制器一套,穿孔管曝气系统一组;调节池有效容积为28.7m3,内设耐腐蚀液位计一套,穿孔管曝气系统二组;氧化池有效容积为11.3m3,内设耐腐蚀液位计一套,穿孔管曝气系统一组;回用水池有效容积为11.3m3,内设pH值控制器一套,耐腐蚀液位计一套,穿孔管曝气系统一组。

3.2组合池2地上钢制防腐结构,由现有池体改造而成,基本尺寸为4.0m×2.3m×3.0m,包 括 一 沉 池、二 沉池。其中一 沉 池 为 竖 流 式 结 构,表 面 负 荷 为0.33m3/(m2·h) ,一沉池前设反应池,反应池内设穿孔管曝气系统一组;二沉池为竖流式结构,表面负荷为0.33m3/(m2·h) ,二沉池前设反应池,反应池内设pH控制器一套,穿孔管曝气系统一组。

3.3加药系统PAC加药箱,塑料材质,总容积为0.5m3,配套WB-100型机械搅拌装置;PAM加药箱,塑料材质,总容积为0.5m3,配套WB-100型机械搅拌装置;碱液加药箱,塑料材质,总容积为0.5m3,配套WB-100型机械搅拌装置,配套ADL70投药泵;HCl加药箱,塑料材质,总容积为0.5m3,配套ADL55投药泵。

3.4污泥脱水系统污泥机械脱水利用现有设备:XMYZ20/630-UB型压滤机,滤室总容量为250L;隔膜泵,流量为8.0m3/h,压力为0.6MPa;W-0.67/7空压机,Q=0.67m3/min,P=0.8MPa。3.5规范排放口地下砖混结构,新建,尺寸为1.5m×0.76m×0.8m。

热镀锌企业废水处理-板框厢式隔膜压滤机

4经济技术指标新工艺在原有基础上进行改造,节省了土建费用,土建费用为0.3万元,设备材料费用为6.11万元,其他费用(含管理、调试、税金等)为1.33万元,工程总造价为7.74万元。运行效果见表3,工程运行费用见表4。运行成本有所增加,废水处理成本提高到3.423元/m3,主要是改造工艺中使用药剂,增加了成本。该 工 艺 改 造 完 成 后,可减少废水直排量334m3/a,处理后削减COD排放量约0.3t,SS约0.06t,环境效益和社会效益显著。因废水处理后回用可减少工业用 水 量334m3/a,按 工 业 水 价 为3.1元/m3计,共折合约1035元,再加上因回用水节省的工业废水处理费用约4268元,因此每年为企业节省成本约5300元。

5结论富阳某热镀锌企业废水处理采用二级氧化+二级沉淀处理 工 艺,出 水 水 质 达 到《污水综合排放标准》(GB8978—1996)的三级标准,总锌达到《污水综合排放标准》(GB8978—1996)一级标准,总铁达到《污水排入城市下水道水质标准》最高允许浓度。该工艺改造完成后,减少了废水直排量,实现了主要水污染物排放总量的削减,废水再生回用为企业节省了运行成本,取得了良好的环境效益、社会效益和经济效益。


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