盐泥压滤机主要因素优化方案及结果分析

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盐泥压滤机主要因素优化方案及结果分析

1) 优化盐泥操作法 结合之前试验分析,将盐泥产生及处理步骤中的盐泥压滤操作法进行优化设 计。即压滤机的原操作步骤:进液、加压、吹风、水洗、排泥,优化后的操作步 骤:进液、加压、吹风、水洗、吹风、水洗、排泥。其中,两次吹风和水洗总量与 改进前吹一次工艺风所用量一致,不额外增加工艺风和洗涤水量,水洗后的滤液仍 当作化盐水继续化盐;同时,增加管道加压泵,提升水洗压力。 试验完成后对优化盐泥操作法后的滤饼实验样品进行含盐分析。盐泥压滤操作法优化之后,滤饼中含盐量基本均降 低至 10%以内。但若在盐泥压滤时未进行水洗,滤饼中的盐泥含盐量高于 10%。 同一台盐泥压滤机采用相同的水洗和吹风工艺,不同位置的盐泥含盐量不一致,其 中不同位置含盐量基本均满足:尾端>进口端>中部。当水洗时长及吹风时长相 同,且水洗量十分接近时,工艺风量越大,盐泥中含盐量越小。若抛开水洗量及工艺风量不看,假设水流速度及工艺风速度一定时,当水洗时长一定时,吹风时长越 久,盐泥中含盐量越低;当吹风时长一定时,水洗时长越久,总体来说盐泥中含盐 量越低。

2) 提高盐泥压滤温度 一次盐水系统换热系统改造。即将一次盐水工序的一期、三期化盐水换热器共 5 台,由热水换热改为蒸汽换热。在车间的氯化氢合成工序,将蒸汽合成炉的蒸汽 出口总管上分出一路,直接供应一次盐水换热系统,增加自动调节阀,充分利用车 间副产蒸汽,减少外网蒸汽使用量,降低运行成本的同时,间接提高盐泥温度。同 时,盐泥池增加蒸汽自动控制。在输送至一次盐水换热器的蒸汽管线上,分出一支 通入盐泥池液面以下,增加自动调剂阀,并在盐泥泵回流管处增加远传温度计,随 时在线监控盐泥池的温度,以稳定工艺指标,保证压滤效果。

经一次盐水系统换热系统重新优化设计后,DCS 系统可实现控制盐泥池温度 与蒸汽调节阀,并设置自动控制相关参数。经试验测试,盐泥池中稀盐泥的温度提 高至 62℃左右,对蒸汽的消耗量明显降低,同时提高了压滤机的工作效率。图 17 是提高盐泥压滤温度前后盐泥中含盐量。由图可知,按照以前工艺,盐泥中含盐量 仍高于 15%;在盐泥压滤温度提高后,盐泥中的含盐量显著降低,且均低于 10%,总体下降率可达 50%左右,达到一次压滤试验的试验目标要求。

 

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