引言
西山煤电股份公司太原选煤厂进行了重介工艺改造,主洗系统处理能力由300万t达到600万t,完成了配煤系统改造,实现了不同煤种任意比例入洗,实现原煤均质入洗,加大了原煤仓储。完成了过滤机的改造,降低了浮精水分,节约了铁路运力;快速装、卸车系统改造,大大提高装卸车效率和能力,新安装2台IF-57充气式浮选机,浮选系统的能力提高,与主洗系统能力匹配。
目前,浮精脱水回收系统还不完善。现有2台GPJ-120型加压过滤机,6台PG116型盘式真空过滤机。存在以下问题:
1)系统能耗高。真空过滤机及配套设备老化,效率低下,故障率高。加压过滤机结构复杂,维修困难。2)浮精水分较高,为23%-25%,影响正常生产,最终产品水分也难以保证12%的用户要求。3)系统滤液细颗粒含量较多,这部分高浓度滤液又须返回浮选机,系统复杂,加大浮选机生产负荷,而且影响浮选效果。4)随着浮精细粒煤含量增加,加压过滤机脱水性能下降,导致系统处理能力不足。以上原因造成浮精脱水回收系统不能满足整个生产系统的要求,亟待完善。
1改造主要设备的工艺特点
经调研分析,该厂使用大型快开式隔膜压滤机作浮精脱水回收较为可行。近年来,大型快开式隔膜压滤机回收浮精的技术已经成熟,在西山煤电集团公司多个选煤厂成功使用。
目前煤炭行业使用的最大快开式隔膜压滤机为KZG450/2000-U型全自动快开隔膜压滤机。
1) 技术参数:
规格型号:KZG450/2000-U型
滤室容积:9m³
滤板规格:厢式板(隔膜板)2000mmx2000mmx90mm
滤室数量:64个
滤饼厚度:40mm
过滤压力:≤0.8MPa
油缸压紧压力:13MPa
压榨需气量:3.5m3
反吹需气量:15m3
循环次数:精煤4~6次/h泵站
电机功率:18.5kw
取拉板电机功率:5.5kwx2
压滤机运行最大功率:18.5kw
整机重量:54460kg
2) 主要特点。
a)控制系统。控制部分采用了系统设计的理念,增加了自动运行检测功能。根据压滤机的实际工作情况,控制部分共有3个工作状态,在安装调试时的手动工作状态;在自动运行时的自动工作状态;在设备检修维护时的维护工作状态,便于操作者使用。为防止岀现误动作,各动件部分在自动运行时都有动作互锁功能进行保护;通过系统的自动检测自诊断,系统始终自动检测执行元件是否处于正常工作状态,如果有异常,立即在显示屏上报警。保障了整个压滤机的运行安全、可靠。PLC核心控制部件采用西门子公司产品,并预留DCS远程集散接口,实现远程监视和操作。
设备运行全过程自动循环,可完成以下逻辑动作:自动控制进料、滤板合拢、压紧、隔膜压榨、自动保压、自动补压、反吹、松开、一次卸料、二次卸料、三次卸料及各工作状态中的暂停控制功能。
并可根据用户要求加装红外线遮挡保护,实现安全操作。
b) 自动拉板系统。采用3段式自动拉板系统。形式为移动缸式分段快速拉开,主要由两个变频电机和传动轴、链轮、链条等部件组成。采用变频技术,运行平稳、可靠。在电气系统控制下,输入工作信号。自动拉板系统顺序完成:油缸座拉动前组滤板快速拉开,中间隔板拉动后组滤板拉开,中间板反方向拉动中间组滤板拉开,整个卸料过程完毕。拉板器及滑道均加有防护装置,上下链盒密闭,保证了拉板系统的清洁性和灵活性。
c) 隔膜滤板。隔膜滤板的制造分为隔膜滤板的主体与膜片,材质为聚丙烯,采用热塑焊接成为一个整体。滤饼的二次压榨脱水,即通过高压空气进入膜片充气实现。
2综合效益分析
1) 设备选型。现有生产系统需过滤脱水的浮精量为156t/h0快开式压滤机的的处理量大约55t/h(据马兰选煤厂生产数据),3台快开式压滤机处理能力165t/h,可满足浮精处理量要求。浮选车间拆除原有6台过滤机后,具备安装3台快开式压滤机的空间。
2) 经济效益明显。
a)节约电费。负荷效率按0.8计,电费按0.4元/kWh计:年节约电费为[(950+912)-492]x0.8xl6x330x0.4=231.15万元。
b) 材料消耗。3台快开式压滤机每年消耗360块滤布,单价2800元/块,共消耗100.8万元。其它检修维护费80.0万元。现行过滤环节材料费为207万(2008年统计数据)。节约材料成本=207-180.8=26.2万元/年。
c) 精煤产品降低水分0.5%,按运费0.10元/t•km,运距1000km计,节约运费260万t(精煤)0.5%x100=130万元,年创效益:231.15+26.2+130=387.35万元
3) 工艺效果突出。浮精产品水分达到20%左右,比现有浮精22%-24%的水分低2%~4%,精煤产品水分可降低0.5%左右。滤液接近清水,可直接做循环水复用。工艺相对简化,设备易于维修,自动化程度提高,具有实现远程监控的可能性。
4) 项目投资回收期。项目总投资约966万元,包括:土建费用:100万元。设备费用:706万元(3台快开式压滤机,3台入料泵,风机等)。改造及安装费用:130万元,其他费用:30万元。投资回收期为:N=966/387.35=2.49年。
3存在问题及解决思路
1) 单丝滤布损耗量大,一是调整滤板的结构,使滤布受力更合理,减少磨损,二改善滤布材质,固定形式,进行局部加固等,延长滤布使用寿命。
2) 产品水分不理想,为20%-22%,国内有将压滤脱水与热力干燥构成一体的蒸汽压滤脱水技术,或釆用强气压穿流脱水技术,均可进一步降低产品水分。
3) 设备须进一步大型化,减少选用台数,满足大型选煤厂的少占空间、简化工艺的要求。以上问题须设备制造厂家研究改进完善。
结论
太原选煤厂使用大型快开式压滤机回收浮精技术上可行,经济效益明显,建议早日投建,早见成效。大型快开式压滤机应用于浮选精煤的脱水回收技术已比较成熟,主要在节能降耗和对细粒物料回收有明显优势,具有广阔的推广应用前景。
技术:188517-18517
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