引言
包钢焦化厂对原跳汰选煤工艺进行 了重介选煤技术改造。但是随着全重介生产的正常 进行,又出现了新的问题:在全重介选煤工艺技术改 造时,因原有精煤圆盘真空过滤机及尾煤板框压滤机脱水效果差,导致浮选精、尾煤生产系统一直处于 停产状态,使部分精煤无法回收,煤泥大量增多。针 对上述问题,该厂釆用了快开式高压隔膜压滤机脱水改造方案并实施。投产运行以来,效果显著。
浮选精煤生产系统存在的主要问题
全重介选煤工艺投产后,由于煤泥重介分选回 收了 0.3 mm以上的精煤泥,进入浮选机的煤泥粒 度变细,原有的圆盘真空过滤机不适应精煤泥粒度 组成的变化,浮选后的精煤无法回收,导致浮选生产 系统处于停产状态。
浮选尾煤生产系统存在的主要问题
由于工艺中浮选精煤和系统中的尾煤得不到有 效回收,每年约22万t的细煤泥进入了厂外煤泥沉淀池,而煤泥沉淀池的容量为6万t,造成煤泥沉淀 池倒换频繁,工人劳动强度大,影响正常生产;煤泥 沉淀池满后经常溢流到附近农田,给周围农户造成 了一定的损失。
浮选精、尾煤技术改造方案
针对上述浮选精、尾煤生产系统中存在的主要 问题,特别是针对高煤泥化、高煤泥含量煤的分选回收,根据工艺设备实际情况,力求简化工艺、提髙效 率、降低加工费,最大限度地提高经济效益;充分利 用原系统的设备,节省投资费用;尽量减少改造工程 对正常生产的影响,保证该厂生产任务全面完成,制 订了浮选精、尾煤生产系统技术改造方案。
浮选精煤系统改造方案
浮选停开的主要原因在于圆盘真空过滤机回收 效果差,脱水物料水分高达35% ,由于物料发粘,造 成物料不脱落、循环水浓度增加,所以浮选精煤改造 主要考虑快开式高压隔膜压滤机取代圆盘真空过滤 机。在我国比较先进的方案为:采用卧式沉降过滤 机和压滤机联合脱水回收浮选精煤。考虑到降低投 资费用该厂优先采用快开式高压隔膜压滤机回收精 煤方案。
尾煤系统改造方案
由于原有的板框压滤机生产率、脱水率第,尾煤 回收系统一直处于停产状态。该厂采用比较先进的 方案为:两段浓缩,两段回收工艺,即:卧式沉降过滤 机和压滤机两段脱水回收尾煤。一段浓缩底流采用 卧式沉降过滤机回收,一段浓缩溢流及卧式沉降过滤 机离心液、过滤液进入二段浓缩,二段浓缩底流采用 快开式高压隔膜压滤机回收,二段浓缩溢流进入煤泥 沉淀池。该厂决定对现有的2台尾煤板框压滤机改 造为快开式高压隔膜压滤机,以降低煤泥出厂量。
快开式高压隔膜压滤机的结构
快开式高压隔膜压滤机是集机、电、液于一体的 先进的分离机械设备,它具体由五大部分组成:机架 部分、过滤部分、液压部分、卸料机构和电器控制部 分。
机架部分
机架是整套设备的基础,它主要用于支撑过滤 机构,由止推板、压紧板、机座、油缸体和主梁等连接 组成。设备工作运行时,油缸体上的活塞杆推动压 紧板,将位于压紧板和止推板之间的隔膜板、滤板及 滤布压紧,以保证带有压力的滤浆在滤室内进行加压过滤。
过滤部分
过滤部分是整齐排列在主梁上的隔膜滤板、厢式滤板和夹在它们之间的滤布所组成的。过滤开始时,滤浆在进料泵的推动下,经止推板的进料口进入 各滤室内,滤浆借助进料泵产生的压力进行固液分 离,由于过滤介质(滤布)的作用,使固体留在滤零 内形成滤饼,滤液由排液阀排出。若需要含水率叢 低的滤饼,由于配有隔膜滤板,可以在隔膜衬板上的 进气口通入压缩空气,压榨滤饼,进一步降低滤饼的 含水率,还可以从止推板端的进料口通入高压空气, 透过滤饼层,进行中间空气穿流,挤压出滤饼中的一 部分水分。
液压部分
液压部分是主机完成压紧和松开动作的动力装 置,在电气控制系统的作用下,通过油缸、油泵及液 压元件来完成系统的一部分工作;当系统被液压站、 油缸压紧时,使之将各个滤室密封,用于过滤,反之 松开时,用于卸料。当可实现自动压紧、自动保压、 自动补压、自动卸压及自动松开等功能。
卸料机构
主要由两个减速电机和传动轴、链轮、链条等主 要部件组成。在电气系统的作用下进行工作:当压 紧板松开后,支撑座位置的电机得电转动,通过链 轮、链条拉动油缸座、压紧板并拉开第一部分滤板, 止推板位置的电机得电转动,带动隔板拉开第二部 分滤板,通过电控柜中信号传递,使之反转,带动隔 板拉开剩余的滤板,这样,一个卸料过程完毕。
电气控制部分
电气控制部分是整个系统的控制中心,它主要 由电控柜、断路器、空气开关、中间继电器、PLC编程 器、行程开关、接近开关及TD200文本显示器等组 成。
快开式高压隔膜压滤机的优点
KZG250/1500型快开式高压隔膜压滤机,外在 水分22% ~24%干煤处理量Q不低于25 t/(h •台)。 由于快开式隔膜压滤机釆用了两端进料、隔膜压榨 脱水和强气流吹中心孔及穿流滤饼脱水及一系列优 化设计,因此具有以下优点:
(1) 双液压缸端面压紧。双液压缸大面积均匀 压紧滤板,滤板受力均匀,密封好,不喷料;
(2) 采用两端口进料。设备从头部、尾部同时进料,进料速度快,布料均匀,成饼效果好,解决了普 通厢式压滤机单口进料速度慢、不均匀、容易岀现滤 腔缺料、滤板损坏等问题;
(3)滤板面优化设计,煤泥通流大,液阻小,滤 液排出通畅,流量大;
(4)滤板分组多次拉开,釆用圆环链拉开滤板 组设计,滤板多块一次拉开,大大缩短了卸料时间;
(5)采用滤板快速拉开合拢机构。滤板拉开合 拢釆用链传动形式,既实现了快速卸料,又保证了滤 板快速、可靠地压紧,提高了生产效率。
效益分析
浮选精、尾煤煤脱水系统技术改造投产后,经过 试生产运行,效果非常显著。浮选精煤收率已达到3%。每年增加精煤 收率3% ,全重介年设计处理原煤150万t,实际处 理原煤按照95万t,目前精煤价格1 000元/t计算, 则增加精煤销售收入2 850万元/a。3%的精煤损 失到尾煤中,尾煤价格按50元/t计,则尾煤销售收 入约为143万元/a。因此改造后增加销售收入为 2 993 万元/a。经过生产实践一年满5个煤泥池。而以 前每年满3个煤泥池,频繁倒换煤泥池的局面将得 到有效缓解,工人的劳动强度相对降低了。精煤回收率的提高,相对而言精煤单吨介 耗降低了,原煤的有效利用率提高了,减少了对周围 环境的影响,有利于国家资源的合理节约利用。
结语
快开隔膜压滤机是近年来非常适合煤泥脱水的 过滤设备。该设备在全过程中实现了自动控制进料、压榨、反吹风、卸料等功能。在结构上解决了快 速进料卸料,提高了工作效率,使其在煤泥过滤中得 到了广泛推广应用。