引言
原油田是一个多层系、多油藏类型的复杂断块油田。自1投入开发以来,已建成12座污水处理站,日处理水量超过12万m³。油田产出水具有“四高一低”的特点,即矿化度高、游离CO2及HCO3-含量高、硫酸盐还原菌(SRB)含量高、高价金属离子含量高。这些特点决定了油田污水具有很强的腐蚀性,每年造成的直接经济损失达7000多万元,而间接经济损失近2亿元。为解决腐蚀问题,中原油田与江汉石油学院合作,完成了室内研究并进行了小型现场试验,然后进行了较为正式的配套改造,继而在文明污水站进行第一次大型污水站(日处理量超过1万m³)改造,并由此在余下的9座污水站成功推广应用。压滤机也作为配套设备被引入污水站。由于在同类产品中拥有出色的性能(处理量大、能耗低、效率高),因此12座污水站先后都采用了XAZG150/1250—U型压榨式自动压滤机,共计25台。
压滤机的结构及存在问题
1.结构压滤机主要由机架、压紧机构、滤板移动装置、过滤机构、液压站、滤渣输送胶带机、吹风系统和电气系统8部分组成,结构如图1所示。
2.存在的问题文明污水站最早采用这种压滤机,投产以后,设备的总体运行比较正常,耗电量也小,但是运行效果不太理想,在运行中笔者发现有以下新问题。
(1)滤板与隔膜滤板互相间隔排放,每块滤板、隔膜滤板的出口都连在一起,可引起滤板、隔膜滤板间窜水,而且一旦某一块滤布破损,污泥料浆将直接流走,使滤后水的含泥量大大增加,同时泥饼含水率就会由正常的50%左右急剧上升到70%以上,给污泥的装卸、运输、堆放都带来了困难,还会大大加快对运输车辆的腐蚀;此外,滤布破损时从外部无法直接判断是哪一块滤布破损,需要在卸完料后逐块板仔细査找,费时费力,给滤布的及时更换带来一定的困难。
(2)滤后水通道长,阻力损失大,造成进料回压高,所以进料时必须打回流(超压会减少压滤机的使用寿命,降低压力实际上是降低了泵排量,会进一步延长进料时间,而且泥饼的含水率也会上升),大大降低了压滤机的生产效率,从而导致进料时间比较长。
(3)在碱性(加入石灰乳)盐水(地层水矿化度达到60000-80000mg/L)的作用下,隔膜胶皮老化的速度非常快,更换频繁,成本高。
(4)需专用空气压缩机吹扫0.5~1h左右才能形成含水50%左右的泥饼。
这些问题会给生产带来麻烦,污泥不能正常脱水而导致前面流程不能正常加药,因此也就不能进行正常的污水处理。
原因分析
压滤机在工作过程中污泥干化受到众多因素的制约,如滤板、隔膜滤板、隔膜胶皮、空气压缩机、压缩空气的压力与湿度、滤布以及相关阀门的严密程度等。这些因素中只有滤布和滤板的功能是不可替代的,其他因素是次要的。笔者提出利用滤板替代隔膜滤板。因为滤板和滤布就是在把介质中的水分过滤,过滤就是挤压,就是干化。原来滤液是在滤板之间构成的暗孔内流动,每一块滤板的滤液出口通过压紧机构压紧连在一起,一块滤板上的滤布破损,整个出液口都是浑浊的,在压缩空气吹扫时吹扫压力就会下降,时间就会延长,甚至吹扫不干。为了减少滤板间的互相干扰,考虑使每一块滤板的岀液口单独流出,以便于工作中査找破损的滤布,并给予及时更换。为此笔者对滤板的结构进行了认真的研究分析,确定了每块滤板单独的新出液口的部位,即在每块滤板的侧部,安装放水管,其内部开一小孔与滤板正面的滤水小孔沟通,就可以实现滤板的单独直接过滤。
改造方案
为了实现滤板的单独过滤功能,对整个滤板的过滤面积、过滤速度、滤后水压力与水量大小等参数进行仔细分析,以确定滤板的出水孔径。同时为了能达到最佳效果,还做了多个改造方案。最后选择了最优的改造方案,即在滤板侧下方为每块滤板开单独的出水口。施工时釆用加长钻头,在现场逐一对滤板钻孔;为连接方便采用螺纹连接,在孔内攻螺纹,然后装上与滤板相同材质(聚丙烯)的引流管。历时3个月完成了3台压滤机的滤板单独过滤工艺结构改造。滤板替代隔膜滤板后,整个机构增加了1块滤板,增加过滤面积2.5m³。
压滤机经改造后,每块滤板的滤出水都直接排到外部的排水明渠(另外制作)。当滤布破损时,可以直接从每块滤板出水的混浊程度来判断,直观准确,更换滤布非常及时。用滤板代替隔膜滤板,可降低成本48%。另外,滤板单独出水,总出水面积增加近20倍,密闭岀水管路短、阻力小,几乎没有回压,污泥脱水快,且滤板没有相互影响,水分挤压充分,因此不需要空气压缩机。改造后整个过滤机构的组成简单了,仅有滤板和滤布组成,省去了隔膜滤板、隔膜胶皮、空压机的压缩空气吹扫系统。相应改造后的操作规程简化。
改造后的效果
文明污水站的3台压滤机改造完成以后,一次试投产成功,有效地提高了运行参数。经改造后的压滤机由于不再使用空气压缩机,大大降低了环境噪声,改善了工作环境,从而提高了生产率,取得了良好的社会效益和经济效益。改造3台压滤机投入的资金为26.5万元,但是1年所节约的各种费用就达到47.64万元。目前该项改造技术正在全局陆续推广,全部压滤机改造完成后每年将会有近350万元的经济效益。
结语
通过对压滤机的改造,对于现场来讲并不一定设备越先进越好,而是一定要考虑其对现场的适应性。制造商在制造设备的时侯更多的是考虑其应用的广泛性,而用户选择设备时,则要充分考虑对现场的适应性。若设备运行岀现问题时,可以根据需要对设备进行改造;改造时也不一定非要用高新技术,但必须找出根本原因,改造要全面考虑,否则只有投入而没有得到回报,那样的改造就得不偿失。这一点对于现场技术人员来讲是应特别注意的。