板框式压滤机的出现,曾为黄酒实现机械化生产起到了积极 的作用。而后,又陆续出现了厢式压滤机、厢式隔膜压滤机等, 进一步推动了黄酒的过滤、压滤技术的发展。黄酒压滤机虽然实 现了机械化生产,但卸糟、运糟为手工操作,劳动强度仍非常 大,这些都是黄酒生产自动化进程中的障碍。鉴于此,充分运用 当前的自动化技术、信息技术、计算机技术、管理科学等技术, 实现集控制、优化、调度于一体自动化黄酒压滤机,是当前黄酒 工业发展的一个重要方向,为此,我们对黄酒自动化压滤系统技 术展开了研究。研究内容如下:
①对机械化黄酒压滤机技术和存在的问题、缺点进行研究:
②自控压滤机的方案设计: 设计、试制样机进行榨酒试验,总结样机试验结果;
③自动控制压滤机设备的实施;
⑤引进自动控制压滤机设备和黄酒压滤机自动控制系统,进 行自动控制压滤系统的应用研究。
机械化黄酒压滤机的研究
黄酒压滤机初步实现了机械化生产, 但卸糟、运糟仍为手工操作,劳动强度非 常大。而且目前的黄酒板框式压滤机的操 作中,也有多手工操作:榨酒机顶紧需两 支撑杆,手动开启进缸活塞按钮开关:板 框式压滤机进料压力控制在0.6Mpa/cm2以 内,超过压力则易喷料,当进料速度减 慢、出1:3压力已接近0.6Mpa/cm2时,采用 间断进料方式;卸糟需两人同时操作,从 榨酒机活封头开始按顺序将压板和滤板之 间的糟板脱出放入稽车内,并用工具将每 块滤板进料孔内的余糟及杂质清理干净; 原板框式压滤机榨酒能力小。
2、黄酒自动化压滤系统的方案设计
公司引进自动控制系统压滤机,对XAZG/中1000一U压 滤机设备一体化控制系统进行攻关,根据 压滤机自控的设计方案先设计试制一台样 机进行试验。 压滤机新增加1路压缩空气进气、排 气,压滤机油缸停机位置检测配置1个行 程开关,压滤机油缸换向控制用1台三位 四通电磁阀、拉板液压马达换向控制用1 台三位四通电磁阀,压滤机配置一个三色 显示信号灯,红色故障状态,绿色运行状 态,黄色卸料工作状态,灯全不亮为不工 作状态,手自动切换开关一组触点接入 OCS,其他按钮控制采用电气连锁,不接入 DCS等等。
3、设计、试制样机进行榨酒试验,总结样机试验结果
3.压滤机的测试结果
(1)酒液清澈度:较好
(2)板糟残酒率:板糟干燥符合要 求
(3)滤布固定及清洗:滤布内嵌, 卫生清洁,滤布内嵌更换安装麻烦;
(4)自动卸糟效果:自动拉板运行 正常,时间设置与糟板下滑程度相关。
经过多次试验,样机需改进的问题
3.2.1渗漏问题:内置滤布渗漏少, 基本无渗漏。但滤布掉下来后安装困难。 外挂涂胶滤布渗漏相对较多,主要问题是 滤布要移位,拉手柄上的定位柱子顶住后 使密封不能到位,多次使用后涂胶滤布效 果失去。
3.2.2 残留酒问题:暗流方式是好 的,采用双台胶圈密封,管道内残酒基本解决。但橡胶板流酒螺丝孔因为不是最低 处,所以残酒还是很多,原来有接酒盘, 所以没有仔细留意,把流酒孔移到低处。
3.2.3自动拉板:自动卸糟功能是好的,问题是自动拉板效果不好。原因是压 板、滤板晃动使拉板移位或糟板上薄下厚 使板失去重心,使自动拉板不能正常。
3.2。4糟板上薄下厚问题:主要是操作 问题产生,在操作工艺上改进可以解决。
3.2.5压缩空气上进气:相对来讲目 前集中进气比较好,单管进气主要问题是 压滤机如果压滤板之间进料不均匀易产生 破板现象。
3.2.61000的板太重,换板不安全, 建议用塑料板。滤布清洗用高压水枪,操 作箱尽量要做到防水。
自动控制压滤设备的实施
经过多次试验研究改进,研制出自动 控制和自动出糟的黄酒压滤机,设备由徐 州创元机械制造有限公司制造。特别是黄 酒槽自动出料输送装置,包括碎糟装置和 输送装置,碎糟装置的输出口与输送装置 的输入口相接,碎糟装置包括两个相互平 行的第一轨道i输送装置包括两个相互平 行的第二轨道,第二输送带上设有若干个 相互平行的输入口,第一输送带的端部为 ACADEMIC FORUM l学术论坛 输出口,输入口与输出口相接,第二输送 带的端部安装有贮糟缸,把糟输送到贮糟 缸,实现自动输糟。
建立黄酒自动化压滤系统
压滤机自动控制系统,黄酒压滤机设备,建立起自 动控制压滤黄酒系统。压滤机的设备主要 有——三大部分组成。控制方式分为: “就地控制”与“远程控制”两种方式。 就地控制:将控制箱选择开关置于手动, 此时,压滤机通过现场控制箱按钮操作, 远程计算机无法操作i远程控制:将控制 箱选择开关置于自动,此时,压滤机通过 远程计算机控制,现场控制按钮无效,其中远程控制又可分为手动模式和自动模 式。黄酒自动化压滤系统的控制流程,主 要包括压滤前的进料榨酒、进气压滤和拉 板卸糟等过程,通过程序设定和多次调 试,使压滤系统各环节很好地完成了无缝 对接,实现了自动化。
黄酒自动化压滤系统应用结论
研制成功的黄酒自动化压滤系统, 具有嵌入式内置滤布、双流道和全封闭的 暗流管道流酒,无泄漏;进料和卸糟、碎 糟、出料、糟输送操作自动化;运用外进 气系统,快插式阀门可及时分离漏板,不 必停止整机进料即可更换漏板,滤板出液 孔钻孔位置下移,使流酒彻底顺畅,无残 留、不存酒液。通过应用表明,大大提高 了黄酒压滤产量,节约劳动力和减轻劳动 强度,也进一步确保了黄酒质量和安全, 并降低黄酒损耗。自动化压滤机压滤 出的产品质量也较好,经国家黄酒产品质 量监督检验中心检测,产品各项指标均符 合国家标准。黄酒自动化压滤系统技术的 应用和推广,将推动黄酒行业向自动化、 智能化、信息化的改造提升,具有很好的 经济效益和社会效益