板框压滤机控制系统改进

分类:维护保养 431

压滤机连续、稳定运行,如果水分离不彻底,会对污水处理系统造成相当大的影 响,增大环保压力。压滤车间工作环境恶劣 (潮湿、粉尘较多),造成压滤机电气故障频发,且排 查困难,经常导致系统降量运行,严重影响正常生 产;尤其在冬季电气故障更加频繁,几次更换不同型 号的压滤机,问题都没有得到解决。为此,对压滤机 电气控制系统进行了改造,实现了压滤机安全、稳定 运行。

板框压滤机运行中存在的问题

(1)板框压滤机操作电控柜放置在现场厂房内,操 作人员直接用配电柜门上的按钮(SBl一SB6)操作 压滤机。在操作人员松开压板的过程中,若松开限 位开关(SQl)失灵,操作人员没有足够的时间急停 设备;若在压紧过程中压力表(PSl)上限接点出现 故障,也不能在最短的时间内急停设备;在卸料过程 中,若卸料不彻底,操作人员须频繁在操作柜与滤板 之间走动,且正拉、反拉操作频繁,导致操作按钮易 损坏;此外,操作人员往往没有相应的电气专业知 识,更没有防触电的安全意识,存在严重的安全隐患。

(2)冬季环境温度较低,而浆料温度较高,因而 会形成大量的水汽,聚集在压滤工序,使配电柜内的 设备受到水汽侵蚀,造成PLC控制器无法按照预先 设定的程序运行,导致设备全面瘫痪,还可能造成线 路断路,进而造成金属外壳带电,有可能发生操作人 员触电伤亡事故。

(3)尽管压滤机不断升级改造,但对于恶劣环 境的适应性并未增强。压滤机控制系统经多次改 造,不参与运行的电气元件及程序越来越多,这些闲 置元件多次给PLC输入信号,导致压滤机PLC不 能正常工作,大大增加了操作人员的劳动强度和压滤机故障频率。

解决方案

(1)为了解决操作不便的问题,先采用了移动线手柄,操作人员可携带移动线手柄在压滤机附近自由走动,便于随时发现问题。但是由于压滤机操作频繁,手柄按钮接触点炭化严重导致接触不良;移动线手柄来回拖拽使得手柄电缆绝缘破损严重,导线短路、断路PLC控制器失控,出现了新的安全事故和系统降量的生产事故。为此,又采用遥控无线手柄代替移动线手柄,实现了就近操作,进一步确保了操作人员的人身安全和设备的安全。

(2)将4台压滤机的电控柜全部移至一楼新建配电室内,使其与现场厂房内的水汽有效隔绝。这一改进有效降低了电控柜现场因水汽、粉尘含量高而导致的电气故障发生率,保证了生产的安全、稳定运行。

(3)分析压滤机实际运行情况,发现压滤机已经不具备自动操作条件,但PLC程序依然运行,压滤机卸料限位开关(SQ2)安装在压滤机横梁上,压滤水、压滤泥堆积在开关上,操作人员每次压紧压滤机压板时均需首先操作卸料限位开关,延时25S后压板器动作。卸料限位开关电压为220V,损坏频繁,且对操作人员的安全造成严重的威胁。卸料开关已成为一步冗余的压滤机操作步骤,但SQ2不能正常动作,又直接影响压滤机的稳定运行。经过对压滤机PLC程序的研究,通过修改压滤机PLC程序,取消了卸料限位输入信号,拆除了SQ2,消除其对设备和人身安全的影响。配电柜移位后,PLC输入SB1 SB2 SB7 SB8 SQ2SQ3已不参与PLC的正常运行,因此将其全部取消,使无关元件对PLC的干扰降到最小。

结语

通过对压滤机配电柜移位、增加无线手柄以及优化控制系统,从根本上消除了压滤机在操作方面存在的安全隐患,保证了操作人员的人身安全。改造前,由于压滤机操作系统的不完善,现场环境恶劣,安全事故屡有发生;改造后,经过长时间运行,没有出现安全问题;简化操作程序后,还降低了劳动强度,提高了职工的工作积极性。

上一篇: 下一篇:
展开更多
欢迎您来厂考察!

loading...